近日,新陆矿排矸系统优化改造项目顺利完成调试并投入稳定运行,通过此次设施升级改造,实现了排矸流程连续化、高效化,有效破解了矿井深部复采排矸难题,为矿井科学释放安全经济产能注入了强劲动能。
随着煤炭开采进入深部复采阶段,新陆矿原有的排矸系统已难以适配生产需求,暴露出三大突出问题。一是工序干扰严重,井下矸石与井上手选矸石在提升、运输环节相互影响,每日约170矿车的手选矸石占用提升资源,形成转运滞留恶性循环。二是运输梗阻频发,复采区大块岩石占比高,频繁卡堵排矸下料口,每次堵塞都需暂停生产、人工清理。三是人工成本高、隐患大,井上下相关环节每个圆班需投入20人处理大块岩石,既增加劳动强度,又存在安全风险。
为了破解排矸难题,这个矿制定了“三步走”改造战略。技术团队深入现场调研,引入三维风险立体模型模拟推演,最终确定了最优改造方案;通过全站仪精准测量,细化了设备安装、线路走向等参数,保障方案落地;他们克服场地狭窄、边生产边改造等困难,于2025年底完成改造并调试运行。
排矸系统优化改造后成效显著,成功破解了四大痛点:新增皮带运输系统,实现了手选与井下矸石分流通行,解决了工序干扰问题;改造下料口并安装了可切换挡板,彻底消除了卡堵隐患;推行自动化运输,相关岗位圆班人员从20人减至8人,每年节约成本近80万元;设计矸石晾晒场地,适配东北冬季气候,有效杜绝了“冻车皮”问题。
据了解,排矸系统优化改造后,矿井排矸能力提升了30%以上,堵塞率降至零,保障了采掘工作面排矸需求。同时,人员减少与机械化提升,大幅降低了安全事故发生率,综合测算每年可创造新增经济价值200余万元,为企业高质量发展提供了有力支撑。