同心协力有担当 技改攻坚创实效

——益新煤矿煤质科技改攻坚纪实

益新煤矿活跃着这样一支“技改先锋队”——他们扎根现场,聚焦设备运行痛点;他们主动作为,攻克多项技术改革难题;他们精准施策,突破设备升级瓶颈。这支队伍便是益新煤矿煤质科。2025年以来,该科室全体成员始终秉持攻坚克难的工作态度,持续投身设备技术改造实践,通过一系列实质性成果彰显“技改兴企” 的责任担当,以实干精神筑牢企业安全生产防线,以赤诚之心为企业降本增效注入强劲动能。

16小时攻坚,小技改破解给煤机大隐患

主井卸载仓下,甲带给煤机因长时间运转,甲带磨损严重,已影响正常运转。发现问题后,煤质科迅速协调组织机电班骨干成立攻坚小组,蹲守现场测算数据、推演方案,用一周时间完成准备工作,经该矿领导批准后,改造工程正式启动。

该小组首先用3小时清空场地,再逐步推进三项关键技改:落煤点底板前移0.4米,将原煤冲击力减少60%;槽箱调整尺寸并向内倾斜8厘米,消除漏货且缩短工人清理时间;防跑偏块移至可见处,大幅缩减维护时长。团队一举将原计划36小时的工程提前15小时完成,当晚11点设备实现平稳运转。改造后,甲带寿命从1年延长至2-3年。这三个看似简单的调整,实际为该矿及公司节约设备安装与更换费用10余万元。

2天突破,矸石皮带“窄改宽”升级焕新生

该矿三水平矸石皮带原为长19米、宽0.8米的固定式运输机。因胶带宽度不足,运转中物料撒落严重,且大块矸石下落存在人身伤害风险,频繁发生的堵仓口现象亦影响正常生产。更为复杂的是,该设备是科内唯一一条0.8米规格皮带,配件缺乏通用性,致使维修工作经常困难重重。

鉴于此,科室领导组织15位成员成立专项团队,自主开展实地测量与方案设计,最终决策将其升级为1米带宽皮带机。施工期间,团队成员协同配合,克服设备起吊、搬运等环节的技术难点,两天内完成旧机拆除与新机安装作业,并实现一次性试运转成功。改造后,物料撒落现象消失,堵仓口问题得到根本性解决。此举不仅显著降低了工人劳动强度、消除潜在安全隐患,更因实现与其他设备配件通用化,大幅简化了后续维护流程。

6天鏖战,为筛上物皮带重筑“安全堤”

三水平筛上物皮带长廊是2008年建成的“老设备”,因长期雨水侵蚀、地面下沉,近期已出现头部框架形变,安全隐患渐显。

发现问题后,煤质科全体成员、机电队人员及综机车间5名人员共计20余人迅速组成专项团队,测数据、画图纸、制定加固方案。最终方案敲定:先用6寸管加固底部槽钢,以斜拉结构强化框架稳定性;再用矸石回填夯实,随后灌注3吨水泥、5立方米沙子、2立方米石子,浇筑20厘米厚混凝土,使基础与4根支承形成整体;最后铺设20毫米厚铁板防撞击,并拆除机头仓体及2根大型工字钢以减轻负荷。

6天时间里,团队成员轮班守在现场盯进度、解难题,从泥泞勘测到混凝土浇筑,从部件加固到负荷减负,全程攻坚。当最后一块铁板铺设完毕,设备框架稳稳立住,下沉形变隐患被彻底根除。这台老设备经改造升级,重新筑牢了安全防线。

从精准技改到基础加固,从设备升级到效率提升,在技改兴企的路上,益新煤矿煤质科始终是冲锋在前的实干先锋。这些改造不仅是一次次技术升级,更彰显了他们“只要想干,就没有干不好;只要想干,就一定能干好”的团队奋斗精神。